該項目的工藝裝備及技術水平均在國內(nèi)處于前列,部分達到國際先進水平。在生產(chǎn)設備選型方面,公司采取國內(nèi)與國外相結合、專機與加工中心相結合的方式,通過生產(chǎn)線自動化來提高生產(chǎn)效率;關鍵工序采用在線檢測、刀具自動補償?shù)燃夹g手段,控制過程質(zhì)量;加工中心生產(chǎn)線具有較高的柔性能力,專機生產(chǎn)線具有一定的拓展空間,以滿足國Ⅴ及后續(xù)變型產(chǎn)品的生產(chǎn)。公司與多家在行業(yè)中享有盛名的國內(nèi)外設備制造商合作,保證制造技術水平。
在DEUTZ國Ⅳ項目推進過程中,針對國家調(diào)整國Ⅳ排放法規(guī)具體實施時間這一情況,公司根據(jù)未來5年銷售規(guī)劃、設備供應商實際制造進度、解放公司《關于推進落實投資項目投資優(yōu)化工作的通知》要求及CA4DH輕量化設計等,適時對現(xiàn)有實施方案進行調(diào)整及優(yōu)化。優(yōu)化后,極大地減少了項目貸款利息損失。
為確保項目能按計劃進行,公司相關部門及人員多次與設備供應商及各方溝通協(xié)調(diào),保證設備能夠按時交付并如期安裝調(diào)試。在安裝調(diào)試進口設備時,由于廠家派來的調(diào)試人員人手不足,因而影響設備調(diào)試進度。為此,公司有關人員召開專題會議,落實工作進度及人員安排,最終與廠家達成一致,使對方對調(diào)試人員數(shù)量進行調(diào)整,保證工作進度。同時,車間員工也在現(xiàn)場盡全力解決各類難題、克服重重困難。一次,乳化液管線的密封圈被鐵屑割裂,由于此時正處于下班時間,因而等到第二日員工上班發(fā)現(xiàn)這一問題時,滲漏出的大量乳化液不僅將生產(chǎn)現(xiàn)場的地面浸濕,就連為安裝設備預留的坑道中也滿是積液?,F(xiàn)場沒有專業(yè)的清理工具,在場員工就利用僅有的一個撮子和拖布一點點分區(qū)域清理,直至全部打掃干凈。在前期設備調(diào)試的過程中,車間員工在發(fā)現(xiàn)工位設計不合理、工裝及工具的設計不能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需求后,第一時間告知相關負責人員并與生產(chǎn)廠家溝通協(xié)調(diào),促使其盡快調(diào)整,從而達到公司生產(chǎn)要求。在經(jīng)過幾輪反復驗證后,終于解決了這一問題。在一些生產(chǎn)線的搖臂吊、清洗機等輔助設備尚未安裝時,為滿足對進口加工中心的測試需要,大家就用肩扛手抬的方式,將一件件缸體、缸蓋等毛坯搬到需要調(diào)試的加工中心上,并自制清洗工具清理毛坯,為設備調(diào)試工作創(chuàng)造條件。
下一步,公司有關部門及人員還將繼續(xù)跟進項目進展情況,確保DEUTZ國Ⅳ項目按期完成,為公司實現(xiàn)“三超一增長”的目標奠定堅實的基礎。